一、礦物性質(zhì)
該銅鉬礦位于西藏地區(qū),礦物組成較為復(fù)雜,目的礦物為黃銅礦、輝鉬礦。
銅礦物以黃銅礦為主,嵌布粒度范圍較寬,此生銅礦物包括斑銅礦、輝銅礦、銅藍(lán)和黝銅礦,嵌布粒度相對(duì)較細(xì)。
鉬礦物以輝鉬礦為主,與金屬硫化礦物共生,鉬礦物分布粒級(jí)較細(xì),金、銀大部分以單體或金屬硫化物共生存在于脈石間,部分金銀礦物微細(xì)粒分布于脈石中較難回收。
脈石礦物為矽卡巖型礦物組合,以石榴子石、透輝石、方解石、斜長(zhǎng)石、石英等為主。
二、選廠運(yùn)營(yíng)情況概述
選礦廠原設(shè)計(jì)能力為6000t/d,磨礦分級(jí)和銅鉬礦混合浮選分為2個(gè)系列,單系列日處理量3000t。但是,由于原設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝流程存在大量工藝缺陷,導(dǎo)致生產(chǎn)流程不穩(wěn)定,處理能力低,生產(chǎn)指標(biāo)不理想等問(wèn)題。
為了提高生產(chǎn)能力,增加經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)該選廠進(jìn)行了工藝改造,改造后有效提高了資源的綜合利用率,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
三、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
1、破碎車(chē)間
投產(chǎn)后設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,破碎車(chē)間主要表現(xiàn)在設(shè)備能力匹配不合理,沒(méi)有“擠滿給礦”,破碎機(jī)處理能力不能充分發(fā)揮,篩孔尺寸不合理,篩分效率低,循環(huán)負(fù)荷大。
2、磨礦車(chē)間
磨礦車(chē)間的問(wèn)題是磨礦細(xì)度無(wú)法達(dá)標(biāo),根據(jù)工藝流程實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求細(xì)度為-0.074mm70%目的礦物才能較好地單體解離。但實(shí)際生產(chǎn)中磨礦細(xì)度-0.074mm僅達(dá)到63%~65%,處理能力也無(wú)法達(dá)到6000t/d。
經(jīng)分析,現(xiàn)場(chǎng)磨礦效率低的原因?yàn)槟デ虺涮盥什粔颍デ蚯驈讲缓侠恚デ蚪橘|(zhì)質(zhì)量差,在磨機(jī)內(nèi)的碎球、失圓球嚴(yán)重影響了磨機(jī)的磨礦效率;旋流器沉砂嘴不耐磨,導(dǎo)致返砂不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響了球磨機(jī)的磨礦效率。
3、浮選車(chē)間
浮選銅、金、銀的回收率都偏低,無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),經(jīng)過(guò)考察,發(fā)現(xiàn)浮選粗選作業(yè)回收率偏低,掃選作業(yè)回收率低,部分銅可浮性差,次生銅容易脫落,在尾礦中流失嚴(yán)重。
四、工藝改造
1、破碎系統(tǒng)改造
合理分配粗碎、中碎、細(xì)碎的破碎比,調(diào)整篩孔尺寸,提高處理能力。針對(duì)設(shè)備能力匹配不合理的情況,通過(guò)調(diào)整顎式破碎機(jī)、中碎機(jī)、細(xì)碎機(jī)排礦口,科學(xué)分配破碎比,做到各段負(fù)荷平衡,實(shí)現(xiàn)破碎設(shè)備“擠滿給礦”,讓破碎機(jī)處理性能充分發(fā)揮出來(lái)。
2、磨礦系統(tǒng)改造
(1)鋼球材質(zhì)與配置
該選廠磨礦系統(tǒng)采用的球磨機(jī)型號(hào)為mqg4080,在改造過(guò)程中,根據(jù)礦物性質(zhì),首先將鋼球改為高鉻合金球,經(jīng)過(guò)計(jì)算,確定磨機(jī)初裝球量為145.6t,同時(shí)確定合理的裝球比例。補(bǔ)加球制度為每日每系列φ100mm鋼球1.2t,φ60mm鋼球0.2t。
(2)改變旋流器沉沙嘴材質(zhì)
原旋流器沉砂嘴為聚氯乙稀高分子材質(zhì),礦砂對(duì)沉砂嘴磨損較大,導(dǎo)致旋流器分級(jí)效率低,且沉砂嘴更換周期短,故經(jīng)研究決定改用碳化硅材質(zhì)沉砂嘴,以減小沉砂嘴磨損。
(3)球磨機(jī)溢流增加圓筒除渣篩
在球磨機(jī)溢流增加圓筒除渣篩后,剔除了礦漿中殘留的導(dǎo)爆管、木屑和頑石殘?jiān)到y(tǒng)地解決了磨浮系統(tǒng)經(jīng)常堵塞的問(wèn)題,浮選尾礦在隔膜泵卡閥的問(wèn)題,磨礦跑粗造成濾布破損的問(wèn)題,有效減小了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,保證了流程順暢,提高了流程安全運(yùn)行系數(shù)。
磨礦系統(tǒng)改造成果:經(jīng)過(guò)對(duì)磨球介質(zhì)、磨機(jī)充填率、旋流器沉砂嘴及增加圓筒除渣篩的改造,使球磨運(yùn)轉(zhuǎn)率由86.93%提高到95.94%,原礦處理量由6 000 t/d提高到 6 800 t/d。在提高了球磨處理量的同時(shí),大大提高了入選礦漿濃細(xì)度,促進(jìn)了目的礦物的單體解離,為浮選指標(biāo)的提高打下了良好的基礎(chǔ)。
3、銅鉬混選工藝技改
(1)銅鉬混選作業(yè)快速拋尾
通過(guò)流程考察發(fā)現(xiàn)銅鉬混選粗選區(qū)礦化不完全,導(dǎo)致銅、金、銀、鉬金屬嚴(yán)重“后竄”,且掃選1泡沫品位僅略低于粗選泡沫品位,未能實(shí)現(xiàn)“該收早收,該丟早丟”的選礦原則,其原因在于粗選時(shí)間短,掃選時(shí)間長(zhǎng),沒(méi)有快速拋尾。
所以將原來(lái)1粗3掃3精流程改為2粗2掃3精流程,粗1粗2泡沫全部進(jìn)入精選1作業(yè),延長(zhǎng)了粗選時(shí)間,減少了掃選時(shí)間,防止金屬后竄,做到了快速拋尾,有效提高了浮選回收率。
(2) 集中加藥改為分點(diǎn)加藥
改造前浮選藥劑全部加入攪拌槽,聯(lián)合選廠試驗(yàn)室對(duì)比結(jié)果,實(shí)行分段加藥方式,對(duì)目的礦物完成了有序、有步驟的選擇性回收,且有效降低了藥劑成本。工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐表明:流程改造后,在混合精礦品位稍有提高的前提下,銅、鉬、金、銀的混選回收率得到了較大提高。
結(jié)論:銅礦選廠通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)細(xì)節(jié),取得了較好的選礦經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。按年處理量204萬(wàn)t計(jì)算,可節(jié)約成本1 469萬(wàn)元,有價(jià)元素選礦回收率的提升可增加效益5563萬(wàn)元,增加處理量提升效益3 195萬(wàn)元,全年可增加效益10 227萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
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